基层单位加热炉燃油流程改造分析

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时间:

2021-06-29 09:53:18

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摘 要:针对基层单位设备流程存在的问题,对问题进行分析,以及提出如何改进措施,改进后的效果及效益对比。

关键词:加热炉;流程改造;效果及效益

1 燃油系统现状

我单位现有燃油齿轮泵(2.2kw)和螺杆泵(4kw)各一台,燃油罐就在泵旁边,燃油泵出口有二台30 kw电加热器给燃油加热,炉前有一台6 kw电加热器重复加热,燃油管线总长150米。

存在的主要问题:经测试,加热炉燃油温度达到120℃,燃油压力达到1.2Mpa时,才能保证燃油充分雾化,得到最佳的燃烧效果。实际生产中存在:

(1)燃油局部压力损失:在生产运行中,为保持良好的燃烧效果,需要合理调节运行参数。但目前现有的2CY-1.08/2.5齿轮泵,由于使用年限较长,泵出口压力只能达到1.0Mpa。因此,生产中运行3GR36*4螺杆泵,泵出口压力为1.5 Mpa,但是经过150米燃油管线(φ25)到达加热炉燃烧器时,由于局部压力能量的损失,燃油压力为1.2Mpa。

(2)温度达不到燃烧要求:螺杆泵正常运行时,电加热器出口温度为125℃,经过150米燃油管线(φ25)到达加热炉燃烧器时,温度下降为90℃,经过炉前电加热器重复加热,温度为110℃,不能满足燃烧器要求的燃油温度。

(3)燃料油燃烧不完全:由于供油加热管线较长,燃料油物性达不到燃烧器所需的温度,燃料油温度低,粘度大,使燃料油燃烧不完全,影响了燃料油的雾化效果,在炉膛内产生结焦积炭,降低了加热炉炉效,增加了清焦劳动强度。

2 改进措施

措施一:合理调整加热设备的具体位置。

由于燃油管线距离燃烧器较远,导致燃油温度降低,燃油压力损失。因此我们提出,将齿轮泵和电加热器安装到加热炉操作间外适合的位置,其位置与加热炉燃烧器之间的距离为8米,燃油管线(φ40)全长为10米,缩短了燃油管线(φ40)的长度,保证了燃料油的燃烧效果。

措施二:停运炉前电加热器。

燃油管线距离缩短,减少了燃油压力及热量的损失,正常生产中,只需启运一台螺杆泵和一台电加热器,即可满足燃烧器所需的燃油温度和压力,使燃料油在炉膛内充分燃烧,减轻了稳焰板和炉膛的结焦程度,因此可将炉前电加热器停运,节约能耗。

3 实施过程

我们组织对燃油流程实施改造,将加热设备合理调整,缩短燃油管线距离。利用加热炉操作间废弃的热水罐,改为燃料油罐,再利用加热炉操作间空余地方将燃料油泵也移到操作间处,增加一堵墙将操作间一分为二,燃油管线全改在屋内,不需要再在室外绕行;原来的燃油泵房改为热水泵房。通过现在的运行情况,可看出改造前后的效果对比:燃油温度和压力均满足燃烧器所需要的要求;燃料雾化效果较好;燃料油在炉膛内燃烧充分,结焦积炭速度变缓,加热炉炉效由原来的75%提高到现在的78%。

4 解决的主要问题与年经济效益

结合本站实际生产情况,加热炉启运时间为150天。

4.1 经济效益

(1)停运炉前电加热器(6 kw),节约电能6*24*150*0.65=1.4万元(效果1=1.4万元)。

(2)改造后的燃油流程:减少了燃油压力损失、提高了加热炉出口温度、保证了燃油雾化效果、降低了燃料油消耗。在保证外输温度的前提下,我们使用直径较小的火嘴,每天每台炉耗燃油由原来的3t/d降为现在的2.4t/d,节约燃油费:(3-2.4)×150×2000=18万元(按2000元/吨计算)(效果2=18万元)。

效果1+效果2=1.4+18=19.4(万元)。

4.2 社会效益

(1)对燃油流程改造后,燃料燃烧充分,减缓了炉膛、烟管的结焦程度,减轻了工人清焦劳动强度,延长了烟管使用寿命,提高了加热炉的炉效及设备的利用率。

(2)改造后,可以保持较好的雾化效果,减少加热炉火嘴结焦,避免烟囱冒黑烟问题的发生,进一步将节能减排工作有效开展、深入推行,为创建资源节约型、环境友好型社会做出实际工作。

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